加工損失是體現(xiàn)一個(gè)煉油企業(yè)生產(chǎn)管理水平高低的重要標(biāo)志,同時(shí)它也是實(shí)現(xiàn)減少排放,環(huán)境保護(hù)的客觀要求,在當(dāng)前油價(jià)居高不下的形勢(shì)下,降低加工損失是煉油企業(yè)增效的重要途徑之一。
中國(guó)石化股份有限公司天津分公司煉油部聯(lián)合三車間1#加氫裂化裝置是天津分公司重要的核心生產(chǎn)裝置,承擔(dān)著為下游聚酯工程、乙烯工程提供原料的重要任務(wù),為天津分公司優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn),提升整體經(jīng)濟(jì)效益發(fā)揮了很重要的作用。
本裝置主要以常減壓裝置減二、減三線混合蠟油為原料,產(chǎn)品有液化氣、石腦油、航煤、柴油、尾油等。裝置目前運(yùn)行安全平穩(wěn),加工能力及產(chǎn)品質(zhì)量均滿 足設(shè)計(jì)要求。但由于原料自清洗過(guò)濾器運(yùn)行不夠優(yōu)化,沖洗次數(shù)多,產(chǎn)生了較多的污油,造成裝置加工損失較大,為更好的降本增效,提升裝置經(jīng)濟(jì)運(yùn)行水平,裝置對(duì)過(guò)濾器運(yùn)行進(jìn)行了優(yōu)化,減少污油外排量,降低加工損失。
為了避免因原料中含水量增大,導(dǎo)致自清洗過(guò)濾器切換次數(shù)增加,裝置加強(qiáng)對(duì)脫水罐D(zhuǎn)100水包的控制,最大程度降低原料中的含水量,確保原料中含水量不大常減壓裝置對(duì)“一脫三注”進(jìn)行優(yōu)化,降低原料中“原有鐵”的生成,確保原料中鐵離子含量不大于1.0ppm。聯(lián)系二套常減壓裝置,調(diào)整常減壓混合蠟油出裝置水冷器開(kāi)度,提高混合蠟油進(jìn)1#裂化裝置溫度至95℃,使介質(zhì)溫度達(dá)到自清洗過(guò)濾器設(shè)計(jì)最佳溫度。
通過(guò)調(diào)整減壓閥,提高沖洗氣體(氮?dú)?壓力,由原來(lái)的1.0MPAG提高至2.0MPAG,提高氮?dú)獯祾咝Ч?/p>
調(diào)整自清洗過(guò)濾器原設(shè)計(jì)排放時(shí)間,通過(guò)多次試驗(yàn),將排放時(shí)間由原來(lái)的5s調(diào)整至目前的10s,通過(guò)延長(zhǎng)排放時(shí)間,使存在過(guò)濾器濾芯上的雜質(zhì)全部排到污油罐中。
將自清洗過(guò)濾器內(nèi)部PLC程序原固化不能更改壓差時(shí)間改為手動(dòng)可調(diào),根據(jù)過(guò)濾器出入口壓差趨勢(shì),來(lái)判斷原料性質(zhì)好壞,隨時(shí)調(diào)整壓差時(shí)間,既可以保證自清洗過(guò)濾器濾芯不發(fā)生損壞,同時(shí)最大程度的降低外排污油量,目前切換時(shí)間由原來(lái)的2h延長(zhǎng)至目前的8h。
經(jīng)過(guò)以上措施的實(shí)施,自清洗過(guò)濾器運(yùn)行得到了優(yōu)化,沖洗的次數(shù)得以減少,由原來(lái)的12次/天降低為4次/天,自清洗過(guò)濾器排放污油量明顯降低,加工損失由原來(lái)0.1%下降至0.05%。經(jīng)濟(jì)運(yùn)行是水平,安全運(yùn)行是天職,雖然經(jīng)車間努力優(yōu)化,降低加工損失工作較之從前取得了很大的突破,但 裝置運(yùn)行仍然與國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平有較大差距,我們要更加堅(jiān)定地深入實(shí)踐“三大理念”,牢固樹(shù)立“三大意識(shí)”,緊緊圍繞降低加工損失,深入實(shí)施各項(xiàng)優(yōu)化措施,盡快使裝置步入國(guó)內(nèi)領(lǐng)先行列。
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