氨冷凍機(jī)二段出口壓力為1.5MPa的氣氨進(jìn)入水冷器127-C進(jìn)行冷卻,冷凝下來(lái)的39℃氨進(jìn)入氨收集槽,同時(shí)氧收集槽還接收氨閃蒸槽來(lái)的0℃的冷氨,由一隔板分成冷熱兩部分,在罐底部和頂部相通。熱氨產(chǎn)品來(lái)自的“暖”側(cè),熱氨經(jīng)113-J升壓至3.0MPa送至尿素,少量熱氨送到氨回收系統(tǒng)作為氨氣提塔回流氨。工藝流程如圖1所示。
1.熱氨泵 2.泵入口過(guò)濾器
圖1 工藝流程簡(jiǎn)圖
二期裝置熱氨產(chǎn)品泵113-J為SVCN 8TH(Gr.II)型單級(jí)單吸入離心泵,軸密封采用機(jī)械密封。試車期間,考慮新安裝管線鐵銹或其他異物的影響,在入口管道過(guò)濾器加裝60目/in的不銹鋼絲網(wǎng)進(jìn)行試車,試車過(guò)程中定期檢查清洗臨時(shí)濾網(wǎng),以避免堵塞,正常開車投用24h后拆除臨時(shí)濾網(wǎng),采用原管道過(guò)濾器的20目/in濾網(wǎng)。自開車以來(lái),該泵故障檢修頻繁,主要現(xiàn)象為泵入口管道過(guò)濾器堵塞導(dǎo)致運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生汽蝕以及機(jī)械密封泄漏。
拆檢發(fā)現(xiàn)過(guò)濾器堵塞嚴(yán)重,堵塞物多為鐵銹和顆粒狀雜質(zhì),機(jī)械密封密封面磨損嚴(yán)重,密封腔也有顆粒狀雜質(zhì)。我公司技術(shù)人員根據(jù)經(jīng)驗(yàn)和仔細(xì)地排查,認(rèn)為熱氨液里攜帶的顆粒雜質(zhì)是合成催化劑粉塵顆粒,經(jīng)泵入口管道過(guò)濾器部分沉積在濾網(wǎng)表面引起過(guò)濾器堵塞,而部分經(jīng)過(guò)濾器進(jìn)入泵體致使機(jī)械密封磨損泄漏。
根據(jù)上述原因分析,決定利用裝置大修機(jī)會(huì)對(duì)熱氨產(chǎn)品泵113-J入口管道過(guò)濾器進(jìn)行技改,該泵原設(shè)計(jì)使用入口過(guò)濾器為T型過(guò)濾器,若增大濾網(wǎng)目數(shù)會(huì)產(chǎn)生過(guò)濾器的頻繁堵塞,要過(guò)濾催化劑粉塵顆粒,必須考慮采用有效過(guò)濾面積更大的過(guò)濾器,因此決定選擇直通籃式過(guò)濾器,如圖2所示?;@式過(guò)濾器是除去管道液體中含有固體物的設(shè)備附件,可保護(hù)泵和其他設(shè)備及儀表等正常工作和運(yùn)轉(zhuǎn),具有結(jié)構(gòu)緊湊,有效過(guò)濾面積大,壓損小,適用范圍廣,維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn)。
圖2 改造后的入口過(guò)濾器
改造后投用至今未發(fā)生過(guò)濾器堵塞現(xiàn)象,也未發(fā)生機(jī)械密封泄漏事故,改造效果明顯。
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