某公司煉油部聯(lián)合三車間1#加氫裂化裝置所用反沖洗過濾器為進口產(chǎn)品,濾芯精度17μm,能過濾掉原料油中膠質、瀝青質等絕大部分雜質,避免這些雜質進入催化劑床層發(fā)生結焦,保護了催化劑,延長了裝置運行周期。
本裝置所用自動反沖洗過濾器由A、B兩個容器、執(zhí)行機構和控制器三部分組成。該過濾器共有15個由凈化風操作的蝶閥(V1~V15)。15個閥接收安裝在各自閥門組合上的四通電磁閥的氣動信號。反沖洗過濾器控制機柜直接固定在過濾器旁??刂葡到y(tǒng)中可編程邏輯控制器(PLC)將監(jiān)測所有過程的傳感器。開關、按鈕、指示燈固定在控制箱的門上,操作門可監(jiān)視和啟動過濾器系統(tǒng)的所有操作功能。控制機柜上還具有液晶顯示和整體鍵盤的操作員接口。
自投用以來,運行不夠優(yōu)化,反沖洗過濾器的沖洗頻率一直較高,沖洗頻繁的結果是產(chǎn)生了大量的污油,造成裝置加工損失偏大,我公司應該煉油部要求派遣技術人員前往現(xiàn)場勘查發(fā)現(xiàn):該裝置于2015年加工負荷由80萬噸/年增加到120萬噸/年,而原料處理系統(tǒng)卻并未進行改造,造成原來的脫水罐緩沖脫水能力下降,原料中含水量相對有所增加。
原油中硫含量高,蠟油中的鐵蝕物也隨之增加,這也是導致2016年與2015年相比,反沖洗過濾器切換次數(shù)增加的原因之一。
裝置進料溫度低,因常減壓混合蠟油出裝置水冷器全開,裝置進料溫度平均為80℃。沖洗氣體(氮氣)壓力低,不能有效將過濾器濾芯上的雜質沖下來,造成出入壓差增加過快。
反沖洗過濾器原設計排放時間較短(5s),濾芯中的雜質不能全部被排放到污油罐中。本裝置反沖洗過濾器程序中過濾器切換條件有兩個,一是:過濾器出入口壓差超過200KPa;二是:過濾時間達到120min,當兩個條件中的任意一點滿足,程序認為達到切換條件,進行切換,但是目前原料性質較好,未摻煉焦化蠟油等,過濾器出入口壓差很小,平均僅為50kPa,但是按照程序,過濾器還是每兩小時切換一次,運行狀態(tài)與目前原料性質不匹配,不夠優(yōu)化。
為更好的降本增效,提升裝置經(jīng)濟運行水平,我公司工程師對該公司反沖洗過濾器運行進行了優(yōu)化,減少污油外排量,降低加工損失。
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