2月26日,某高新開發(fā)區(qū)某熱力公司2#熱交換站DN200蒸汽減壓裝置閥前壓力表表閥漏汽,下午4 時停汽泄壓進(jìn)行維修,5時30分更換完畢,開啟外部主供汽閥開始送汽;5時40分,減壓裝置發(fā)生嚴(yán)重水擊,致使Y型過濾器(圖示中的序號3)爆裂,裂紋呈T型,大量冷凝水及蒸汽噴出,造成在場5人不同程度燙傷。
減壓閥組示意圖(加粗部分為增加的疏水裝置)
1、8 壓力表表閥2減壓閥前切斷閥3 Y型過濾器4減壓閥5減壓閥后切斷閥6安全閥7減壓裝置后排水閥9旁通閥10減壓裝置前排水閥
現(xiàn)場查看分析,導(dǎo)致該Y型過渡器爆裂的直接原因是由于操作者違犯操作規(guī)程,送汽速度過急,疏水不暢以致發(fā)生嚴(yán)重水擊而造成的。該減壓閥組結(jié)構(gòu)如圖示,送汽前,旁通閥9關(guān)閉,閥2、5、7開啟,由于外網(wǎng)切斷閥至減壓閥間距離長約1Km,管徑219mm,管道內(nèi)積存冷凝水較多,而疏水閥7 (閥門通徑DN20)排水能力偏小,送汽過程中,操作者為了泄壓,抬起安全閥8手柄,反復(fù)幾次后,突然關(guān)閉安全閥,此時管路發(fā)生水擊引起劇烈震動,Y型過濾器瞬間爆裂,大量冷凝水及其蒸汽噴出。這起事故的發(fā)生,有操作者操作不當(dāng)?shù)脑?,但同時在設(shè)計方面也存在問題,長距離管線引至交換站入口處無切斷閥,也無疏水裝置,單靠減壓閥組后疏水顯然不妥。
為了避免類似事故的再次發(fā)生,我公司建議及時對管路系統(tǒng)進(jìn)行了整改,一方面在蒸汽管引入熱交換站前,加裝切斷閥和疏水裝置,同時在減壓閥裝置前加裝直排閥10和連續(xù)疏水裝置,增大疏水能力。并針對這次事故,加強(qiáng)操作人員崗位培訓(xùn),規(guī)范操作程序,提高安全防范意識。
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